龙门刨控制箱
龙门刨控制箱电气改造内容
一.伺服系统
将原来的伺服电机和驱动器 换成台达公司生产的A2系列数字式交流电机和驱动器。改造后控制性能和于原系统,且电机为免维护型,无电刷。配套相应的伺服驱动器。
由于该机床只用于平面磨削,为简化系统,方便维修,从实用出发,本次改造不采用数控系统,采用PLC(可编程控制器)+HMI(触摸屏)的方式加以代替,单轴运行,不进行多轴联动。这样不仅改造成本可以减少10万左右,今后的维护成本也很低。
二. 悬挂操作箱
保留机床原吊挂式操作箱 ,将触摸屏安装在原操作箱上。重新制作机床操作面板,面板保持原操作面板的布局,对原床身速度显示器、周边磨头和磨头步进量设定器及负载电压表保留。保留便携式及面板双手摇脉冲发生器方案, 换为新器件。
三.电气柜
保留机床强电机柜、机床强电控制盘全部电器元件及相关电线电缆。将新伺服单元、隔离变压器、附属电气元件、PLC等安装于机床原FANUC M3系统标准柜内(即一个柜)。 换相应电线电缆; 保留原机床的周边磨头电机和磨头电机及其控制方式。原机床机械、润滑、液压、冷却部分保持原状态不变。
改造后效果
改造前电气系统频繁出故障,特别是夏天潮湿高温时不稳定,至改造前已经停车无法开动。改造后的各种连锁基本与改造前一致,操作方式与改造前基本兼容,使操作及维护人员易于操作和维护。采用PLC+HMI的方案满足用户需求,使用方便。
龙门刨控制箱编程时应注意的问题
(1)应准确地测量出铣床纵、横向丝杠、铣头垂直丝杠、圆盘工作台与分度头蜗轮副中反向转动时的间隙,以便编程时用间隙指令或在运行指令中予以。
(2)应在铣床上用多种进给速度进行空载或负载切削的调试,测定空载时允许的运行速度,负载时的吃刀量及此时的运行速度值,作为铣床改造时编程的许用值的依据。
(3)由于在改造中,$向步进电动机的联接增加了齿轮传动,所以改造后应用微机调试其运行方向,如果方向不对,可调步进电动机的电源接头的联线,使其运行方向变反。编程人员对此问题可不作硬性的统一规定.
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